脫硫廢水再生回用于海水循環(huán)冷卻系統工藝
國家“十三五”規劃進(jìn)一步實(shí)施最嚴格的水資源管理制度,要求工業(yè)企業(yè)盡可能回收和循環(huán)使用生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的廢水,作為用水大戶(hù)的燃煤電廠(chǎng),其廢水的再生回用以及零排放勢在必行。目前,我國90%以上燃煤電廠(chǎng)采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫技術(shù)脫除煙氣中的SO2,在運行中產(chǎn)生的脫硫廢水因成分復雜、污染物種類(lèi)多,成為燃煤電廠(chǎng)最難處理的廢水之一。目前,大多數電廠(chǎng)采用“三聯(lián)箱法”處理脫硫廢水,但處理出水含鹽量仍然很高,難以回用。因此,脫硫廢水的零排放處理得到越來(lái)越多的關(guān)注。脫硫廢水零排放處理技術(shù)一般通過(guò)3個(gè)過(guò)程進(jìn)行:預處理、膜法濃縮減量和蒸發(fā)法回收結晶鹽。但該方法投資較大、能耗過(guò)高、處理成本高,噸水綜合運行費用高達180元。此外,蒸發(fā)結晶產(chǎn)生的混鹽無(wú)法利用,實(shí)際運行中甚至出現制鹽不達標形成二次污染物的問(wèn)題。
燃煤電廠(chǎng)循環(huán)冷卻系統用水量巨大,約占整個(gè)燃煤電廠(chǎng)的80%~90%,而采用非常規水源作為循環(huán)冷卻系統補水是工業(yè)節水的重要途徑。近年來(lái),我國海水循環(huán)冷卻技術(shù)的發(fā)展日趨成熟,相比于淡水循環(huán)系統,其放寬了對系統補水的水質(zhì)要求。通過(guò)適當的處理工藝對達標排放的脫硫廢水進(jìn)一步進(jìn)行再生處理,使其滿(mǎn)足海水循環(huán)冷卻系統補水的水質(zhì)要求,則可以實(shí)現脫硫廢水的再生回用。同時(shí),海水循環(huán)系統排放的濃縮海水是海水制鹽的優(yōu)良原料,而脫硫廢水處理后得到的再生水中含有的Na+、Ca2+、Mg2+、CI-和SO42-均為海水的組成成分,理論上不會(huì )
對曬鹽過(guò)程產(chǎn)生影響,不僅有利于海水化學(xué)資源的有效利用,還可以真正實(shí)現電廠(chǎng)污水的零排放。因此,本研究針對海水循環(huán)冷卻系統特征,開(kāi)展了脫硫廢水經(jīng)再生處理后回用于海水循環(huán)冷卻系統的試驗研究,以期為電廠(chǎng)脫硫廢水的再生回用提供新思路和新途徑。
1、材料與方法
1.1 水質(zhì)檢測方法及水質(zhì)穩定性評價(jià)
參照《火電廠(chǎng)石灰石-石膏濕式脫硫廢水水質(zhì)控制指標》(DL/T997-2006)和《海水循環(huán)冷卻水處理設計規范》(GB/T23248-2009),制定相關(guān)水質(zhì)檢測指標,并選擇相應的檢測方法對實(shí)地采集的海水和再生處理后的脫硫廢水進(jìn)行水質(zhì)檢測。其中,常規水質(zhì)指標(濁度、鹽度、pH、COD、氯化物等)參照《海洋監測規范第4部分:海水分析》(GB17378.4-2007)進(jìn)行測定,結垢相關(guān)指標(甲基橙堿度、Ca2+、Mg2+等)采用滴定法進(jìn)行測定,金屬指標采用分光光度法進(jìn)行測定。根據檢測的水質(zhì)指標,分別采用Langelier指數(LSI)、Ryznar指數(RSI)、Puckorius指數(PSI)、硫酸鈣結垢指數等進(jìn)行水樣的腐蝕、結垢傾向評價(jià)。
1.2 脫硫廢水的再生回用工藝
以北方T市某電廠(chǎng)處理后可達標排放的脫硫廢水為原水,其水質(zhì)滿(mǎn)足《火電廠(chǎng)石灰石-石膏濕法脫硫廢水水質(zhì)控制指標》(DL/T997-2006)及《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)中一級排放標準。為了使其滿(mǎn)足海水循環(huán)冷卻系統的補水要求,對其進(jìn)行再生處理。脫硫廢水的再生回用工藝流程如圖1所示。
1.3 循環(huán)水水質(zhì)穩定性控制試驗
1.3.1 結垢試驗
參照《水處理劑阻垢性能的測定碳酸鈣沉積法》(GB/T16632-2008)進(jìn)行靜態(tài)阻垢試驗。試驗開(kāi)始時(shí),將1L水樣倒入燒杯中,空白組不加阻垢劑,試驗組加入定量的阻垢劑,然后置于80℃恒溫水浴鍋中敞口加熱蒸發(fā)。待體積濃縮至500mL時(shí),用玻璃蓋片蓋住杯口保持液位恒定,持續加熱24h。取出燒杯,降至室溫后進(jìn)行水質(zhì)檢測。試驗結束后,采用定性濾紙過(guò)濾采集垢樣,經(jīng)離心后,于105℃烘至恒重。于干燥器保存24h后,選取有代表性的垢樣,采用掃描電子顯微鏡(Hitachi,S4800)觀(guān)察其微觀(guān)形貌。剩余的垢樣通過(guò)研缽研碎烘干后,分別采用x射線(xiàn)熒光光譜儀(Axios,mAX)和X射線(xiàn)衍射儀(Buker,D8advance)對垢樣的元素組成和晶體結構進(jìn)行檢測。
1.3.2 腐蝕試驗
參照《水處理劑緩蝕性能的測定旋轉掛片法》(GB/T18175-2000)進(jìn)行旋轉掛片試驗。試驗采用XYZK-A型自動(dòng)補液旋轉掛片腐蝕試驗儀.腐蝕試片(TA1鈦材和316L不銹鋼)選擇I型標準試片(50mmx25mmx2mm)。測試條件:溫度(45±1)℃,時(shí)間120h。前48h將水樣由2L濃縮至1L,之后通過(guò)自動(dòng)補充蒸餾水使腐蝕介質(zhì)穩定在1L,持續試驗72h。采用高清數碼相機對試驗后的腐蝕試片進(jìn)行拍照,用于宏觀(guān)腐蝕形貌對比,并采用HiroxKH-7700三維視頻顯微鏡對試片表面進(jìn)行掃描成像,用于微觀(guān)腐蝕形貌分析。
1.4 循環(huán)系統排水制鹽試驗
1.4.1 蒸發(fā)試驗
將再生脫硫廢水和海水按照特定比例混合,模擬海水循環(huán)冷卻系統排水,水樣體積約為18L。將其裝入直徑30cm、深30cm的圓筒形玻璃反應器中,放置于實(shí)驗室內光照充分、通風(fēng)的位置,使水樣自然蒸發(fā)。定期檢測鹵水的pH、波美度、密度等指標,并取樣進(jìn)行離子濃度的分析檢測。待鹵水蒸發(fā)至25°Bé后,將剩余溶液轉移至2L燒杯中繼續蒸發(fā)。最后,將蒸發(fā)濃縮析出的氯化鈉晶體用離心機甩干,然后進(jìn)行化學(xué)成分檢測。
1.4.2分析檢測方法
采用pH計測量鹵水pH,用波美比重計測量鹵水濃度,用密度計測量鹵水密度,用EDTA絡(luò )合滴定法測定鹵水中的Ca2+和Mg2+濃度,用分光光度法測定鹵水中的SO42-濃度,用原子吸收法測定鹵水中的K+和Na+濃度,并參照《工業(yè)鹽》(GB5462-2003)對析出的氯化鈉晶體進(jìn)行化學(xué)組成成分檢測。
2、結果與討論
2.1 再生脫硫廢水的水質(zhì)分析
2.1.1 水質(zhì)特征
脫硫廢水原水經(jīng)再生工藝處理后用于海水循環(huán)冷卻系統補水,其主要通過(guò)與海水混合后進(jìn)入系統。以2x1000MW燃煤機組為例,其循環(huán)系統補水水量約為6500t/h,再生脫硫廢水量約為48t/h,約占總補充水量的0.74%。按照此比例將再生脫硫廢水與海水進(jìn)行摻混,作為海水循環(huán)冷卻系統補水。處理后脫硫廢水及海水水質(zhì)檢測結果見(jiàn)表1。
由表1可知,雖然再生處理后的脫硫廢水中典型的腐蝕結垢離子(如Ca2+、Mg2+、CI-和SO2等)含量依然較高,但與海水相比,Ca2+含量基本相當,而Mg2+、CI-和SO42-等離子含量則顯著(zhù)低于海水,并且滿(mǎn)足GB/T23248--2009規定的海水循環(huán)系統控制要求。因此,經(jīng)再生處理后的脫硫廢水能夠用于海水循環(huán)冷卻系統的補水。
2.1.2 水質(zhì)穩定性判定
采用常規水質(zhì)穩定性判斷指數分別對海水和摻混水進(jìn)行結垢和腐蝕傾向評價(jià),結果如表2所示。
由表2可知,海水和摻混水均具有結碳酸鈣垢傾向,且硫酸鈣結垢指數顯示出嚴重的結硫酸鈣垢趨勢,這主要是海水和再生脫硫廢水中高濃度的Ca2+和SO2導致的。海水的RSI和PSI均超過(guò)6,說(shuō)明海水偏腐蝕;摻混水的RSI和PSI低于6,說(shuō)明當再生脫硫廢水進(jìn)入海水循環(huán)冷卻系統時(shí),會(huì )增加系統的結垢風(fēng)險,需要著(zhù)重考慮循環(huán)系統的結垢控制。此外,考慮到摻混水中CI-依然很高(約15000mg/L),對于目前海水循環(huán)冷卻系統普遍采用的316L不銹鋼和TA1鈦材仍存在點(diǎn)蝕風(fēng)險,所以,還需要考慮對系統的腐蝕影響。
2.2 循環(huán)水水質(zhì)穩定性控制試驗
2.2.1 結垢試驗研究
(1)阻垢率對比。
采用海水專(zhuān)用阻垢緩蝕劑(SW203A)進(jìn)行靜態(tài)阻垢試驗研究,分別以海水和摻混水作為補水。不同藥劑投加量下的Ca2+損失率和阻垢率見(jiàn)圖2。
由圖2(a)可知,不加阻垢劑時(shí),海水和摻混水的Ca2+損失率分別為15.62%和11.89%,說(shuō)明海水和摻混水均存在一定程度的結垢情況,這與水質(zhì)穩定性判斷結果一致。投加阻垢劑后,海水的Ca2+損失率可降低至2.5%以下,摻混水則可降低至1.5%以下,阻垢率均穩定在90%以上,說(shuō)明海水中摻入少量再生脫硫廢水后不會(huì )對結垢過(guò)程造成明顯影響,通過(guò)藥劑進(jìn)行阻垢控制能夠達到良好的效果。
(2)結垢產(chǎn)物分析。
對結垢產(chǎn)物的SEM表征結果如圖3所示。
海水的結垢產(chǎn)物主要是白色粉末,而摻混水的結垢產(chǎn)物則為黃白色粉末。由圖3可以看出,摻混水的結垢產(chǎn)物晶體尺寸略大于海水結垢產(chǎn)物,但晶體間分布比較松散。
分別采用XRF和XRD對結垢產(chǎn)物的元素組成和晶體結構進(jìn)行測定,結果見(jiàn)表3和圖4。
由表3可知,海水垢樣的主要元素組成為Ca和O,而摻混水垢樣的主要元素組成為O、Ca和S。由圖4可知,海水的結垢產(chǎn)物主要是CaCO3而摻混水的結垢產(chǎn)物則主要是CaSO4。
2.2.2腐蝕試驗研究
(1)旋轉掛片試驗。
分別采用海水和摻混水,對TA1鈦材和316L不銹鋼進(jìn)行旋轉掛片試驗,結果見(jiàn)表4。
由表4可知,TA1鈦材在2個(gè)水樣中均未檢出腐蝕速率,而316L不銹鋼在海水中的腐蝕速率高于標準規定的0.0050mm/a,說(shuō)明在海水中直接使用316L不銹鋼存在一定風(fēng)險。在摻混水中,2種材質(zhì)均未檢出腐蝕速率,說(shuō)明海水中引入再生脫硫廢水后不會(huì )增加系統的腐蝕風(fēng)險。
(2)腐蝕形貌對比。
采用高清數碼相機對試驗后的腐蝕試片進(jìn)行拍照,結果如圖5所示。
由圖5可以看出,TA1鈦材和316L不銹鋼2種材質(zhì)在海水和摻混水中均具有良好的耐蝕性,試驗后表面光滑,保留了金屬光澤,沒(méi)有點(diǎn)蝕出現。此外,通過(guò)3D顯微鏡對試片表面進(jìn)行了掃描成像,結果顯示,試片表面局部基本平整,最高和最低位置的高程差最大約為10μm,沒(méi)有生成點(diǎn)蝕坑。因此,可以認為海水中引入再生脫硫廢水后基本不會(huì )對TA1鈦材和316L不銹鋼的腐蝕造成影響,不需要專(zhuān)門(mén)投加緩蝕劑進(jìn)行腐蝕控制。
2.3 循環(huán)系統排水制鹽試驗
2.3.1 蒸發(fā)濃縮析鹽規律
分別采用海水和摻混水進(jìn)行循環(huán)系統排水的蒸發(fā)濃縮試驗,試驗過(guò)程中CaSO4和NaCl晶體的析出規律如圖6所示。
由圖6可知,隨著(zhù)鹵水的蒸發(fā)濃縮,鹵水中的CaSO4和NaCl先后析出。其中,海水中CaSO4的析出點(diǎn)約為13.9°Bé,而摻混水中CaSO4的析出點(diǎn)延遲至16.0°Bé,隨后兩者呈現相似的析出規律,當鹵水濃縮至25.0°Bé后,CaSO4的析出率均超過(guò)90%。海水中NaCl的析出點(diǎn)為25.8°Bé,摻混水中NaCl的析出點(diǎn)為25.2°Bé,兩者幾乎一致,說(shuō)明引入再生脫硫廢水后不會(huì )對NaCI的析出產(chǎn)生影響。
2.3.2 結晶鹽化學(xué)組成
對摻混水制得的結晶鹽進(jìn)行化學(xué)成分檢測,結果見(jiàn)表5。
由表5可知,當海水循環(huán)冷卻系統引入再生脫硫廢水后,通過(guò)其排放的濃海水制得的結晶鹽化學(xué)組成符合GB/T5462-2003中日曬工業(yè)鹽一級品的標準。
3、結論
(1)通過(guò)對脫硫廢水進(jìn)行再生處理得到的再生水與海水按照比例摻混后,其水質(zhì)滿(mǎn)足海水循環(huán)冷卻系統補水水質(zhì)要求。水質(zhì)穩定性評價(jià)結果顯示,海水中引入再生脫硫廢水后結硫酸鈣垢傾向增加,腐蝕傾向較弱。
(2)靜態(tài)阻垢試驗結果顯示,海水易結碳酸鈣垢,而引入再生脫硫廢水后易結硫酸鈣垢。采用專(zhuān)用的海水阻垢劑可有效抑制硫酸鈣垢的析出,且藥劑用量較低,具有良好的技術(shù)經(jīng)濟性。
(3)旋轉掛片試驗和腐蝕形貌分析顯示,TA1鈦材和316L不銹鋼在摻混水中不發(fā)生均勻腐蝕,且不產(chǎn)生點(diǎn)蝕,海水循環(huán)冷卻系統引入再生脫硫廢水對系統的腐蝕控制影響甚微,不需要專(zhuān)門(mén)投加緩蝕劑對系統進(jìn)行腐蝕控制。
(4)模擬蒸發(fā)濃縮試驗顯示,引入再生脫硫廢水后不會(huì )對濃海水制鹽過(guò)程產(chǎn)生影響,且其制得的結晶鹽化學(xué)組成符合GB/T5462-2003中日曬工業(yè)鹽一級品的標準。(來(lái)源:自然資源部天津海水淡化與綜合利用研究所)