鉛鋅冶煉廠(chǎng)含重金屬酸性廢水處理技術(shù)
統計顯示,我國鉛鋅冶煉行業(yè)每年排放的廢水量高達6.4X107m3,占據整個(gè)有色金屬工業(yè)廢水總量的1.2%~1.6%,在嚴重污染環(huán)境的同時(shí),還造成了大量水資源的浪費。隨著(zhù)國內環(huán)保要求的日益嚴格,冶煉廢水處理回用已勢在必行。
鉛鋅冶煉廠(chǎng)排放污水通常具有pH值較低、重金屬種類(lèi)多、廢水成分波動(dòng)大等特點(diǎn),廢水處理的關(guān)鍵在于重金屬離子的去除。目前國內外對含重金屬污水的處理技術(shù)有石灰中和法、石灰鐵鹽法、硫化法、離子交換法、電絮凝法等,分別適用于不同來(lái)源的廢水。該文以某大型鉛鋅冶煉廠(chǎng)的含重金屬酸性廢水為例,提供了一種“石灰鐵鹽除砷+硫化除重金屬+CO2除硬度”的組合處理工藝,為其他重金屬廢水處理提供參考。
1、工程概況
某大型鉛鋅冶煉廠(chǎng)采用“濕法煉鋅+火法煉鉛”工藝,在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生大量含重金屬的酸性廢水。根據環(huán)評要求,該廢水需處理達到GB25466-2010《鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準》中表2規定的要求后回用于生產(chǎn)。
1.1 設計規模
該冶煉廠(chǎng)酸性廢水總量為531m3/d,主要有三個(gè)來(lái)源:①石灰石中和后的污酸,水量約192m3/d;②脫硫工序排放的酸性廢水,水量約為334m3/d;③硫酸區域沖洗地面及衛生用排水,水量約為5m3/d??紤]到污水排放量的波動(dòng)并預留一定設計裕量,該冶煉廠(chǎng)酸性廢水處理系統設計規模為600m3/d。
1.2 進(jìn)出水水質(zhì)設計
對各來(lái)源的酸性廢水進(jìn)行加權平均,確定進(jìn)出水水質(zhì)的設計值,具體數據見(jiàn)表1。
2、工程設計
2.1 工藝流程
由表1可知該廢水呈酸性,含砷,且氟離子濃度較高,故優(yōu)先考慮采用石灰鐵鹽法,在去除砷的同時(shí)還能生成氟化鈣,降低廢水中的氟離子濃度。因廢水中還有鉛離子和鎘離子,僅靠石灰鐵鹽無(wú)法保證廢水達標,故在一段反應后增加硫化反應,確保出水重金屬濃度達標。此外,廢水經(jīng)石灰鐵鹽法反應后,水中鈣離子濃度升高,直接回用將導致管道及設備結垢污堵,故在硫化工序后增加CO2除硬度工序。廢水處理裝置分為并行的2個(gè)系列,工藝流程見(jiàn)圖1。
2.1.1 石灰鐵鹽除砷工序
為均勻水質(zhì)與水量,新建有效容積約500m3的酸性污水調節池,污酸處理后液、脫硫廢水及地面沖洗水等廢水先進(jìn)入污水酸性調節池混合,然后送入一段反應槽進(jìn)行除砷和氟的反應。一段反應槽作為主反應槽,在槽內投加石灰乳中和廢水中的酸,控制反應槽的pH值為9,再加入鐵鹽,曝氣氧化廢水中的砷離子及鐵離子讓其生成砷酸鐵等化合物而除去。一段反應槽氧化效果的好壞直接影響到出水的砷濃度,故在該工序預留雙氧水投加點(diǎn),視實(shí)際運行情況投加雙氧水。在去除砷的過(guò)程中,廢水pH值升高,大部分重金屬離子生成其對應的氫氧化物沉淀,從而被一并除去。投加石灰乳引入了鈣離子,水中氟離子與鈣離子反應生成氟化鈣沉淀,起到除氟的作用。一段反應槽分兩組并聯(lián)運行,單組反應槽采用2個(gè)鋼襯膠攪拌槽串聯(lián)而成,反應槽底部設曝氣管,進(jìn)出水均設置pH監測計,通過(guò)pH值的變化調節石灰乳的投加量。廢水經(jīng)一段反應槽反應后,會(huì )產(chǎn)生大量砷酸鐵、重金屬氫氧化物、氟化鈣等沉淀,通過(guò)向一段絮凝槽加入PAM絮凝藥劑,促使沉淀物形成大的礬花,再通過(guò)一段濃密機進(jìn)行固液分離,清液溢流進(jìn)入二段反應槽,底流送壓濾車(chē)間壓濾。
2.1.2 硫化除重金屬工序
經(jīng)一段反應槽反應后,絕大部分重金屬離子已除去。向二段反應槽添加硫氫化鈉,使少數排放不達標的重金屬離子生成更難溶的硫化物而除去。因硫化反應時(shí)廢水中重金屬離子的濃度較低,為達到理想的處理效果,硫化反應時(shí)長(cháng)需控制在2h左右。二段反應槽產(chǎn)生的硫化物進(jìn)入二段絮凝槽生成大的礬花后,再通過(guò)二段濃密機進(jìn)行固液分離,清液溢流進(jìn)入三段反應槽,底泥返回一段濃密機。
2.1.3 CO2除硬度工序
三段反應槽為脫鈣軟化槽。因廢水中的絕大部分鈣離子由一段反應過(guò)程引入,采用CO2+NaOH軟化法較Na2CO3軟化法成本更低,且引入鈉離子的量更少,故該工程采用CO2+NaOH軟化法。
除硬度工序分兩組,單組反應槽采用2個(gè)攪拌槽串聯(lián)而成,反應槽底部設CO,投加管,第一個(gè)反應槽進(jìn)出口及第二個(gè)反應槽出口均設置pH監測計,通過(guò)pH值的變化調節NaOH及CO2的投加量。反應生成的碳酸鈣沉淀進(jìn)入三段絮凝槽生成大的礬花后,再通過(guò)三段濃密機進(jìn)行固液分離,上清液溢流至過(guò)濾器過(guò)濾,底泥輸送至廠(chǎng)區污酸處理系統做中和劑。為降低過(guò)濾能耗,采用懸浮填料過(guò)濾器,該過(guò)濾器的總水頭損失僅為0.5m,濃密機溢流水可自流進(jìn)入過(guò)濾器,進(jìn)一步處理以保證回用水固體懸浮物含量達標。過(guò)濾器出水自流進(jìn)入回用水池,調節時(shí)間8h,用泵揚送至沖渣循環(huán)系統補水等生產(chǎn)系統回用。
2.2 主要設備設施
該酸性廢水組合處理工藝的主要設備設施包括酸性污水調節池、反應槽、絮凝槽、濃密機、過(guò)濾器和回用水池等,規格及參數見(jiàn)表2。
3、廢水處理裝置調試與運行
該工程經(jīng)過(guò)2個(gè)月的調試后投入運行,設備運行穩定,出水總砷、總鋅、總鉛、總銅、總鎘均可滿(mǎn)足并優(yōu)于GB25466-2010對排放濃度限值的要求。該項目環(huán)保驗收監測數據見(jiàn)表3。
4、工程成本及效益分析
4.1 投資及運行成本
該工程建設投資753.45萬(wàn)元,其中工程費用618.03萬(wàn)元,工程建設其他費用60.07萬(wàn)元,基本預備費75.35萬(wàn)元。酸性廢水處理成本為5.45元/t,包括電費、藥劑費、人工費等。
4.2 經(jīng)濟效益
該酸性廢水處理項目建成后,所有廢水均處理后回用,減少了廠(chǎng)區生產(chǎn)的新水用量。工業(yè)水價(jià)格按4.15元/t計,可節省費用約72.72萬(wàn)元/a。該項目將脫鈣軟化段單獨設置,使得三段濃密機產(chǎn)生的底流主要成分為CaCO3,無(wú)重金屬及其他物質(zhì)污染,可輸送至廠(chǎng)區污酸處理系統用作中和劑。該方案在節省污酸處理系統藥劑費用的同時(shí),也減少了含重金屬的渣量,每年節省危險廢物處置費用約150萬(wàn)元。
4.3 環(huán)境效益
酸性廢水經(jīng)上述處理后全部回用,減少了外排污染物。該項目年減排總砷8.76t、總鋅35.05t、總鉛3.50t、總銅2.63t、總鎘0.53t,環(huán)境效益顯著(zhù)。此外,該項目脫鈣軟化工序采用的液態(tài)二氧化碳為附近石灰窯生產(chǎn)的副產(chǎn)品,消耗量為122.17t/a,減少了溫室氣體的排放,符合國家碳達峰碳中和政策。
5、結語(yǔ)
采用“石灰鐵鹽除砷+硫化除重金屬+CO2除硬度”工藝處理含重金屬酸性廢水切實(shí)可行,某大型鉛鋅冶煉廠(chǎng)含重金屬酸性廢水處理后的出水水質(zhì)滿(mǎn)足并優(yōu)于GB25466-2010的要求。該工程的酸性廢水處理規模為600m3/d,工程建設投資753.45萬(wàn)元,廢水處理成本為5.45元/。處理后的出水全部得到回用,可為企業(yè)節省水費72.72萬(wàn)元/a,減排總砷8.76t/a、總鋅35.05t/a、總鉛3.50t/a、總銅2.63t/a,總鎘0.53t/a,消耗CO2122.17t/a,經(jīng)濟效益和環(huán)境效益顯著(zhù),可為同類(lèi)工程提供借鑒。(來(lái)源:長(cháng)沙有色冶金設計研究院有限公司,廣西南丹南方金屬有限公司)